Tenemos otro asunto bien conocido ; el exceso de consumo que se produce en el preflujo debido a que la manguera se queda cargada a la presión de línea . Esto , siendo sinceros , con poco gasto y con un regulador de presión mecánico y un rotámetro podemos evitarlo , esta es una decisión inteligente y mucho mejor que un rotámetro con grifo estrangulador o regulador de caudal , pero también tenemos que decir que en esta situación las diferencias de resistencia al paso del gas que se producen en la manguera desde la devanadora hasta la antorcha debidas al movimiento del brazo del robot no se compensan de ninguna manera y se pueden producir caídas inesperadas de caudal.
La presión residual , con el WGC1 queda reducida al mínimo necesario y se regula automáticamente . Ahí también tenemos otro ahorro importante . Estas dos gráficas están basadas en los datos reales de presión del gas tomados sobre una misma antorcha de robot desde el momento del inicio de la soldadura , tomando diez muestras por segundo , durante 10 segundos , en una instalación sin regular presión y con regulador WGC1 . No es una simulación artística.